CT-5颗粒调剖剂在萨北油田应用效果分析:油田调剖泵

来源:高中教育 发布时间:2019-04-15 06:10:07 点击:

  前言   萨北开发区北二西后续水驱区块部分井组开采矛盾仍较为突出,尤其是井组间含水、采聚浓度变化差别较大,吸水剖面出现反转,低效循环较为严重。同时北二西聚驱后取芯井资料及水淹层解释表明,剩余油分布更加零散;含水高,低效无效循环严重;吸水剖面的反转,使后期调整更加困难。为了搞好聚驱后的进一步挖潜,需要研究进一步提高采收率技术[1]。本文针对一井组分析颗粒调剖后聚合物驱动态指标变化规律。
  1.井组简况
  位于北二西东块的北2-丁4-P42井是一口注入井,于1995年6月投产,开采PI1-7层,采用五点法面积井网,全井射开砂岩厚度24.6m,有效厚度17.9m,地层系数12.857μm2•m。周围三口采油井北2-丁4-P41、北2-丁4-P43及北2-4-P43与之连同。2008年该井组含水上升很快,为了充分挖掘聚驱后的剩余油,达到控制含水的目的,在2008年底对该井进行了颗粒调剖,调剖后周围油井见到了明显的效果。
  2.颗粒调剖必要性及潜力分析
  由于该井目前处于后续水驱阶段,剩余油较少,单纯靠注入井的调整,效果不理想,由于自身夹层特点,不具备继续细分可能,PI3沉积单元对于整个井组开发影响比较大。由此可以看出:该井组具备调剖的必要性。
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  图1 北2-丁4-P42同位素吸水剖面对比图
  从北2-丁4-P42井同位素剖面看,在细分前92.58%的注入量从PI2-3吸入,通过细分控制PI2-3注入,细分后该层段吸入量有所减少,但是随着开发的继续深入,到了2008年以后,PI3层段相对吸入量达到了72.87%,从吸水剖面上可以看出在PI3沉积单元上已经发生了突进,在通过对井组的各口油井进行分析,北2-丁4-P41井含水从2008年初的93.6%到2008年10月含水上升到了95.7%,而且采聚浓度从428mg/L下降到了218mg/L,说明了北2-丁4-P41井的PI3层上发生了突进,水从北2-丁4-P42注入,从北2-丁4-P41井的PI3层采出,造成了低效无效的循环,这就需要做出方案调整,单从注入井层段注入量下调来看,效果不理想,注入量减少,影响产油量,由此可见该井组具备调剖的必要性。
  由于油层发育状况不同,水淹程度在各层分布不同,使井组内油层动用程度差异较大,PI3动用程度最高,而PI1、PI4及PI7动用程度相对较低。新井水淹资料表明,井组高水淹比例高于全区平均水平16.6个百分点,而低未水淹比例比全区高12.3个百分点,剩余油相对富集,主要位于厚油层上部,具备调剖挖潜的可行性[2]。
  3.方案编制及实施效果分析
  经过以上分析,确定该井颗粒调剖方案,即先注入体膨颗粒做为主段塞,然后注入聚合物保护段塞,从而改善一类油层聚驱后开发效果。
  为了使体膨颗粒在油层中推进距离远,达到深度调剖的目的,调剖主段塞拟按粒径由小到大,浓度由低到高的方式进行注入。主段塞采用注入浓度为3000~4000mg/L,粒径为0.5~2.0mm的CT5增强型体膨颗粒调剖堵水剂,携带液浓度为800mg/L的聚合物溶液。在完成主段塞的注入后,为将井筒内体膨颗粒顶替进入油层,同时更好的发挥体膨颗粒的调剖作用,增加了高浓度聚合物保护段塞。
  3.1调剖后注入井的吸入能力下降幅度大
  北2-丁4-P42井注入压力由调剖前的8.7MPa上升到调剖后的11.6MPa,上升幅度为33.3%。启动压力由调剖前的6.6MPa上升到调剖后的7.6MPa,视吸水指数由调剖前的15.5m3/(d・MPa),下降到了调剖后的11.2 m3/(d・MPa),PI值由调剖前的13.2MPa上升到调剖后的14.4MPa,表明高渗透层大孔道得到有效封堵。
  3.2 调剖后注入井吸入剖面得到改善
  从注入剖面来看,强吸水层段PI3吸入量由调剖前72.87%下降到了37.35%,PI1、PI4、PI7原吸入量很少的层段都有不同程度增加。调剖后高渗透油层的吸入强度得到明显控制,吸入量由调剖前的83.4%下降到了68.6%,相应的低渗透油层由调剖前不吸水增加到调剖后的7.31%,调剖厚度增加了2.4m。由此可见,颗粒调剖后注入井的吸水剖面得到有效改善,扩大了注入水的波及体积,缓解了层内矛盾,为中、低渗透潜力层得到动用奠定基础。
  3.3采出液中CL-浓度升高,潜力层得到动用
  井组的CL-浓度从调剖前的497mg/L上升到了调剖后的532mg/L,矿化度也从调前的3332mg/L上升到了调后的3560mg/L,有效挖掘了后续水驱阶段中的剩余油,改善了该井组的开发效果。
  该井组2009年1月调剖结束后,周围3口采油井见效明显,调剖后平均单井日增油2t,含水下降了2.0个百分点,流压稳定,目前还具有很好的效果,累计增油1120t。
  结 论
  (1) 葡一组油层厚度大、渗透率高,层内矛盾突出,注入水沿高渗透部位突进,低效循环严重,剩余油主要位于正韵律油层上部。
  (2) 优选颗粒调剖,优化调剖剂类型和注入方式,可有效封堵高渗透、高水淹层段,改善吸入剖面和油层动用状况。
  (3) 聚驱后颗粒调剖已经取得较好挖潜增油效果,也积累了一些经验,指导了下一步调剖选井、选层及方案优化。

推荐访问:油田 颗粒 效果 分析
上一篇:[浅析桥梁的整体施工] 整体式和分离式桥梁图
下一篇:最后一页

Copyright @ 2013 - 2018 四八文档网-文档下载,办公室文档软件 All Rights Reserved

四八文档网-文档下载,办公室文档软件 版权所有 沪ICP备09019570号-4